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門(mén)座起重機(jī)電控系統(tǒng)變頻改造

摘要:通過(guò)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的控制思路和電氣元件的選取來(lái)著重介紹交流變頻調(diào)速技術(shù)在門(mén)座起重機(jī)應(yīng)用中的優(yōu)點(diǎn),并以安川G7系列變頻器為例,對(duì)2電平控制和3電平控制的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了比較,進(jìn)一步說(shuō)明新型3電平變頻技術(shù)的應(yīng)用對(duì)舊式門(mén)座起重機(jī)變頻改造的重要性。

關(guān)鍵詞:門(mén)座起重機(jī);電控系統(tǒng);變頻;改造

港口門(mén)座起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)門(mén)機(jī))是港口碼頭前沿裝卸一般散雜貨的通用港口裝卸起重機(jī),在各海港、內(nèi)河碼頭都廣泛使用。多數(shù)港口的舊門(mén)機(jī)多采用轉(zhuǎn)子串電阻方式進(jìn)行有級(jí)調(diào)速,此方式調(diào)速范圍窄,速度切換不平穩(wěn),因此整機(jī)的沖擊大、尤其在停車(chē)與起動(dòng)時(shí)震動(dòng)較為厲害,加速了門(mén)機(jī)鋼結(jié)構(gòu)磨損,也使維修量大大增加。近年來(lái)隨著港口自動(dòng)化水平的提高,交流變頻調(diào)速技術(shù)在門(mén)機(jī)中的應(yīng)用已經(jīng)越來(lái)越普遍。據(jù)統(tǒng)計(jì),近幾年各港口新配備的門(mén)機(jī)中已全部加入了變頻技術(shù),明顯降低了故障率,提高了工作效率。在這種情況下,舊門(mén)機(jī)電控系統(tǒng)的變頻改造就顯得尤為迫切。本文以門(mén)機(jī)電控制系統(tǒng)變頻改造為題,探討分析變頻調(diào)速技術(shù)在門(mén)機(jī)應(yīng)用中的優(yōu)點(diǎn)。

1. 控制系統(tǒng)硬件配置

門(mén)機(jī)的變頻改造主要是對(duì)起升(包括支持、開(kāi)閉)、變幅、旋轉(zhuǎn)、行走等機(jī)構(gòu)的電控系統(tǒng)進(jìn)行改造。由于各機(jī)構(gòu)電機(jī)功率一般較大,進(jìn)行改造一次性投資過(guò)高,所以實(shí)際改造中往往根據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行選擇性改造,由于大車(chē)部分工藝要求相對(duì)簡(jiǎn)單,改造后效果不是很明顯,所以目前國(guó)內(nèi)的舊門(mén)機(jī)變頻改造多采用只改起升、變幅、旋轉(zhuǎn)等機(jī)構(gòu),也有只改造其中個(gè)別機(jī)構(gòu)的。

門(mén)機(jī)變頻控制改造硬件配置主要包括司機(jī)室操縱臺(tái)、PLC、主令于柄、機(jī)器房PLC、變頻器以及電動(dòng)機(jī)、編碼器等電氣單元的更換更新。

某公司門(mén)機(jī)變頻改造多采用美國(guó)GE Fanuc PLC與日本安川G7系列變頻器,取代了原有的電氣元件。如用PLC代替繼電器邏輯控制,提高電氣控制的可靠性,用變頻器調(diào)速替代電機(jī)轉(zhuǎn)子串聯(lián)電阻調(diào)速,很好地解決了起動(dòng)電流大、電氣元件故障率高、調(diào)速范圍窄的問(wèn)題。

2. PLC控制系統(tǒng)

2.1 PLC選擇

PLC是門(mén)機(jī)4個(gè)機(jī)構(gòu)的控制中心,是通過(guò)采集限位、回饋等現(xiàn)場(chǎng)輸入信號(hào),并提供用來(lái)控制各執(zhí)行機(jī)構(gòu)和聲光報(bào)警設(shè)備的輸出信號(hào)來(lái)進(jìn)行工作的,根據(jù)原系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)輸入,輸出信號(hào)的作用及數(shù)量,結(jié)合門(mén)機(jī)控制工藝的改造要求選擇PLC型號(hào)規(guī)格。以秦皇島港1臺(tái)10t/33m門(mén)機(jī)改造為例,通過(guò)對(duì)該機(jī)工況的了解,實(shí)際需要輸入點(diǎn)102個(gè),輸出點(diǎn)56個(gè),可選用GE Fanuc9030系列PLC。

但是考慮到輸入或輸出點(diǎn)壽命的問(wèn)題及系統(tǒng)擴(kuò)展的需要,故實(shí)際使用8個(gè)輸入模塊共128點(diǎn),5個(gè)輸出模塊共64點(diǎn),以便滿(mǎn)足日后升級(jí)要求。

2.2 PLC輸入,輸出模塊化(I/O圖)設(shè)計(jì)

該設(shè)計(jì)中,模塊按功能布置分組設(shè)計(jì)。第1S2、1S3、1S4、1S5組模塊作為各機(jī)構(gòu)運(yùn)行條件,限位保護(hù),及機(jī)構(gòu)保護(hù)檢測(cè)電路的信號(hào)輸入點(diǎn),第lS6、1S7、1S8組作為起升、行走、變幅、回轉(zhuǎn)操縱手柄信號(hào)輸入點(diǎn)。第2S1、2S2組模塊作為起升、行走、變幅、回轉(zhuǎn)擋位信號(hào)輸出點(diǎn)。第2S3、2S4組模塊作為中繼及指示燈信號(hào)輸出點(diǎn)。

2.3 PLC軟件的使用

PLC程序采用GE Fanuc ME4.0軟件程序編寫(xiě),該軟件可分不同子程序項(xiàng)目名稱(chēng)進(jìn)行編程,其中子程序項(xiàng)目按電源、支持、開(kāi)閉、變幅、旋轉(zhuǎn)、行走和報(bào)警等6部分編寫(xiě),這樣既瀏覽直觀,又便于用戶(hù)維修。

3. 變頻器調(diào)速系統(tǒng)

在選用變頻器調(diào)速時(shí),應(yīng)考慮電動(dòng)機(jī)特性與實(shí)際各機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用,起重機(jī)的4個(gè)運(yùn)行機(jī)構(gòu)所需的變頻器功率均不同。本例采用日本安川公司G7系列高性能變頻器,它是具有三電平控制電流矢量控制變頻器,是目前世界上唯一采用三電平控制的低壓變頻器。下面以10t/33m門(mén)機(jī)變頻改造為例,具體從起升機(jī)構(gòu)敘述變頻控制原理,其他變幅、旋轉(zhuǎn)、行走機(jī)構(gòu)與起升基本相同,只作簡(jiǎn)單描述。

3.1 起升機(jī)構(gòu)

起重機(jī)的核心是起升機(jī)構(gòu),裝卸散貨用門(mén)機(jī)的起升機(jī)構(gòu)又包括支持和開(kāi)閉2個(gè)機(jī)構(gòu),控制方式相同,它們均是位能變動(dòng)性負(fù)載。因此,要求系統(tǒng)具有良好的動(dòng)態(tài)性能,這樣才能使貨物裝卸平穩(wěn),安全可靠。如果利用原有繞線式電動(dòng)機(jī)使用變頻調(diào)速控制是比較難滿(mǎn)足條件的,故電動(dòng)機(jī)需要更換成更具有優(yōu)越性,高性能的變頻專(zhuān)用電動(dòng)機(jī)。但就目前港口門(mén)機(jī)的現(xiàn)狀,并根據(jù)用戶(hù)要求和從性?xún)r(jià)比角度考慮,常采用變頻調(diào)速改造時(shí)不更換原電機(jī),僅把繞線電機(jī)轉(zhuǎn)子回路短接,去掉了逐級(jí)切除電阻調(diào)速用的接觸器部分,選用變頻器控制,也能實(shí)現(xiàn)調(diào)速的無(wú)級(jí)和元觸點(diǎn)控制。但其性能不如采用高性能變頻專(zhuān)用電動(dòng)機(jī)的控制效果好,但能滿(mǎn)足用戶(hù)要求,而且改造成本比較低,投資回報(bào)快,在資金允許時(shí)再更換變頻專(zhuān)用電動(dòng)機(jī)也很容易,只要對(duì)電機(jī)作一下停止性自學(xué)習(xí)即可使用。

根據(jù)原門(mén)機(jī)設(shè)計(jì)要求及用戶(hù)需求,本例中支持和開(kāi)閉2個(gè)機(jī)構(gòu)的電動(dòng)機(jī)選用了90kW變頻專(zhuān)用電動(dòng)機(jī),選配日本光洋TRD-S600B編碼器,用作速度控制反饋信號(hào),故變頻器選用132kW型號(hào)為CIMR-G7A4132安川變頻器,配帶PG-B2速度反饋卡進(jìn)行閉環(huán)矢量控制,系統(tǒng)具有足夠的硬度和良好的低頻轉(zhuǎn)矩特性,即使變頻器輸出是0Hz電動(dòng)機(jī)也能以150%的額定轉(zhuǎn)矩輸出,且速度控制精度達(dá)到1:1000,并采用PLC和變頻器來(lái)控制制動(dòng)器的松閘和抱閘。采用PG-B2速度反饋卡進(jìn)行閉環(huán)控制,檢測(cè)電動(dòng)機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)了實(shí)際的零速抱閘,可大大延長(zhǎng)制動(dòng)器閘瓦、減速箱、鋼絲繩的壽命,降低故障率,提高工作效率。

變頻器的無(wú)級(jí)調(diào)速很廣,可以根據(jù)需要自由設(shè)定加減速時(shí)間;良好的低速力矩特性使電機(jī)在起動(dòng)和加速時(shí)可獲得足夠大的加速度;制動(dòng)單元及制動(dòng)電阻的接入使電機(jī)在減速和停車(chē)時(shí)能夠獲得足夠的制動(dòng)力矩。變頻器的上述特性保證了門(mén)機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)具有很好的速度響應(yīng)性能。由于變頻器本身是高可靠性的通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,故障率極低,因而大大降低了設(shè)備的故障率,減少了維護(hù)人員的工作量,提高了作業(yè)效率。由于安川變頻器針對(duì)起重機(jī)行業(yè)的功能設(shè)計(jì),通過(guò)PLC的邏輯判斷,真正保證了電機(jī)能夠在 零速 抱閘,實(shí)現(xiàn)了變頻器平穩(wěn)的起、制動(dòng),從而減輕了各個(gè)機(jī)構(gòu)在機(jī)械起動(dòng)和制動(dòng)時(shí)對(duì)門(mén)機(jī)機(jī)械部分造成的沖擊,延長(zhǎng)了門(mén)機(jī)機(jī)械部分的壽命。因變頻器采用交-直-交控制方式,配有進(jìn)線電抗器,可使重載作業(yè)時(shí)的平均功率因數(shù)達(dá)85%以上,大大超過(guò)工普通電控門(mén)機(jī)的60%,節(jié)能率達(dá)到30%。

3.2 變幅、旋轉(zhuǎn)、行走機(jī)構(gòu)

變幅機(jī)構(gòu)多為繞線式電機(jī)控制帶動(dòng)齒條變幅,為常規(guī)控制有級(jí)調(diào)速,因此變幅機(jī)構(gòu)運(yùn)行時(shí)沖擊增大、尤其在停車(chē)與起動(dòng)時(shí)震動(dòng)較大,可造成減速器l密封不嚴(yán),漏油加劇,加速機(jī)構(gòu)磨損,增加了維修量。旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)多為轉(zhuǎn)柱型、其回轉(zhuǎn)軸承的支撐重量較重,造成門(mén)機(jī)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)起制動(dòng)過(guò)程中晃動(dòng)較大,對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的壽命產(chǎn)生了一定的影響;且門(mén)機(jī)剎車(chē)腳踏力較大,從而造成司機(jī)的操作疲勞。通過(guò)對(duì)上述原因進(jìn)行分析,變幅、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的撞擊是由于起動(dòng)和制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的動(dòng)能無(wú)法很好的吸收造成的,通過(guò)引入變頻調(diào)速系統(tǒng)可解決上述問(wèn)題。

(1)變幅機(jī)構(gòu) 原變幅機(jī)構(gòu)是1臺(tái)30kW繞線式電動(dòng)機(jī),根據(jù)用戶(hù)改造成本狀況,從技術(shù)和生產(chǎn)要求考慮,變幅機(jī)構(gòu)改用一臺(tái)30kW變頻專(zhuān)用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),變頻器選用安川的45kW變頻器CIMR-G7A4045,利用交流變頻調(diào)速的特性,選用開(kāi)環(huán)矢量控制的模式。

開(kāi)環(huán)矢量控制是不采用PG卡和編碼器,不需要速度反饋而實(shí)現(xiàn)的矢量控制模式,相對(duì)于閉環(huán)矢量控制精度低,但比V/F控制精度高很多,可實(shí)現(xiàn)0.3Hz時(shí)電動(dòng)機(jī)能以150%的額定轉(zhuǎn)矩輸出,且速度控制精度達(dá)到1:200,速度響應(yīng)10Hz。

(2)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 原旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)是2臺(tái)22kW繞線式電動(dòng)機(jī),考慮改造中既要節(jié)約成本開(kāi)支,亦能滿(mǎn)足技術(shù)和生產(chǎn)要求的情況下,將原來(lái)電動(dòng)機(jī)不更換,分別把2臺(tái)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組抽頭端子短接,去除原來(lái)的電阻,選用一臺(tái)55kW的型號(hào)為CIMR-G7A4055的安川變頻器,選用開(kāi)環(huán)V/F控制的模式實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速的要求。

(3)行走機(jī)構(gòu) 行走機(jī)構(gòu)是非工作性機(jī)構(gòu)且運(yùn)行頻率低,故采用原有的標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。左腿與右腿共使用了4臺(tái)11kW標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。在本起重機(jī)工作中,防止事故的發(fā)生,旋轉(zhuǎn)與行走機(jī)構(gòu)是不能同時(shí)運(yùn)行的。經(jīng)計(jì)算,行走總功率為:4臺(tái)11kW的電機(jī)總功率之和44kW,恰與旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)總功率相當(dāng),鑒于以上因素,、采用共用一臺(tái)變頻器調(diào)速,使用CIMR-G7A4055變頻器,利用交流變頻調(diào)速的V/F開(kāi)環(huán)控制模式實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速控制。

4. 3電平控制變頻器的優(yōu)缺點(diǎn)及其應(yīng)用前景

隨著變頻調(diào)速技術(shù)的不斷進(jìn)步,安川公司已正式在中國(guó)市場(chǎng)推出了采用了3電平控制的真正電流矢量控制型G7系列變頻器,是目前世界上唯一采用三電平控制的400V級(jí)通用變頻器,使變頻器輸出電壓更接近正弦波。

傳統(tǒng)的 2電平控制 方式用6個(gè)IGBT控制電壓,新型的 3電平控制 方式采用12個(gè)IGBT控制電壓。3電平控制方式回路構(gòu)成見(jiàn)圖4,通過(guò)母線間的電解電容將直流電壓一分為二,通過(guò)IGEBT的ON/OFF開(kāi)關(guān)動(dòng)作得到3個(gè)電平,使3電平控制時(shí)直流側(cè)電壓的變化是 2電平控制 方式的1/2,沖擊電壓由原來(lái)的1200V下降到770V,故沖擊電壓大大降低,因此不會(huì)發(fā)生絕緣劣化,可以在不需要外接沖擊濾波器的情況下使用通用電機(jī)。3電平控制的漏電流為采用2電平控制的漏電流的1/2,從而減少了接地故障檢測(cè)的誤動(dòng)作,通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)使用 3電平控制 較原來(lái)的 2電平控制 方式噪聲干擾下降20dB。低沖擊電壓、低干擾和低噪聲是3電平控制變頻器的主要優(yōu)點(diǎn)。 

采用2電平控制方:式的變頻器,原則上要求配用變頻專(zhuān)用電機(jī),但實(shí)際上通常采用的多為普通繞線電機(jī),這種電機(jī)不但啟動(dòng)電流比同功率的變頻電機(jī)大,而且絕緣等級(jí)也比變頻電機(jī)低(變頻電機(jī)一般為F級(jí),而普通繞線電機(jī)一般為B級(jí))。采用2電平控制的變頻器有如下缺點(diǎn):一是施加在電機(jī)軸的沖擊電壓對(duì)繞線電機(jī)軸承及電機(jī)線圈的損害;二是變頻器在矢量控制模式(如變幅和起升電機(jī)的控制)時(shí)要求進(jìn)行旋轉(zhuǎn)型自學(xué)習(xí),并且要求在自學(xué)習(xí)時(shí)脫開(kāi)負(fù)載。

變幅和起升電機(jī)要脫開(kāi)負(fù)載時(shí),必須要求減速箱與電機(jī)軸脫開(kāi),給調(diào)試造成不便,如果不進(jìn)行自學(xué)習(xí)則不能達(dá)到矢量控制的效果,即重載時(shí)容易造成 溜車(chē) 。

安川公司推出的G7系列變頻器則完全解決了上述問(wèn)題。G7系列變頻器相對(duì)其他 2電平控制 變頻器有如下方面的改善:

(1)采用3電平控制模式,可驅(qū)動(dòng)普通電機(jī);

(2)可實(shí)現(xiàn)停止型自學(xué)習(xí);

(3)低速力矩方面進(jìn)一步改善,它實(shí)現(xiàn)了在無(wú)PG矢量控制時(shí)在0.3Hz可輸出150%以上的轉(zhuǎn)矩;

(4)可實(shí)現(xiàn)過(guò)載150%額定功率1min和200%額定功率0.5s的過(guò)載能力;

(5)采用無(wú)PG矢量2控制,即使在無(wú)PG時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)力矩控制;

(6)能很好的抑制作用在電機(jī)上的沖擊電壓,無(wú)需電機(jī)的沖擊電壓對(duì)策。

綜上所述,新型3電平控制變頻器既繼承了2電平控制的優(yōu)點(diǎn),又解決了原2電平控制的缺點(diǎn)和不足;特別是安川G7系列變頻器秉承安川變頻器在起重機(jī)行業(yè)的一貫優(yōu)勢(shì),使門(mén)機(jī)在變頻改造后性能和可靠性進(jìn)一步提升。經(jīng)過(guò)一些港口的使用,系統(tǒng)投入運(yùn)行以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定可靠,受到用戶(hù)好評(píng)。

5. 結(jié)束語(yǔ)

門(mén)機(jī)自變頻改造以來(lái),性能穩(wěn)定良好,維護(hù)工作量明顯減小。與改造前比較有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)制動(dòng)器閘瓦損耗少,制動(dòng)輪元磨擦發(fā)熱現(xiàn)象;

(2)減速器和傳動(dòng)部件噪聲減少了;

(3)改造后比改造前節(jié)能約10%;

(4)鋼絲繩磨損大大減少;

(5)使用PLC、變頻器控制后,檢修方便快捷;

(6)整機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),工作效率提高。

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